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電廠整套啟動期間,發(fā)生的主要問題及處理經(jīng)驗(yàn)??!

核心提示:01機(jī)組冷態(tài)啟動時,主蒸汽參數(shù)不匹配,主要表現(xiàn)是:主、再熱蒸汽溫度高于啟動參數(shù)達(dá)50℃,而主汽壓力達(dá)不到廠家規(guī)定值,鍋爐的這種特性在同

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機(jī)組冷態(tài)啟動時,主蒸汽參數(shù)不匹配,主要表現(xiàn)是:主、再熱蒸汽溫度高于啟動參數(shù)達(dá)50℃,而主汽壓力達(dá)不到廠家規(guī)定值,鍋爐的這種特性在同類型機(jī)組中普遍存在。主要原因是由于啟動期間,減溫水無法投入,并且,隨時間的延長溫升越高。

解決方法:采取開大高旁,增大蒸汽。

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主機(jī)低壓缸變形,碰磨引起軸振大,主機(jī)進(jìn)行機(jī)械超速試驗(yàn),動作轉(zhuǎn)速(機(jī)頭)3319rpm,當(dāng)汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降至3287rpm時,振動急劇上升,3瓦水平振動:237微米,3瓦垂直振動:332微米;4瓦水平振動:237微米,4瓦垂直振動:312微米,緊急停機(jī),揭#1低壓缸進(jìn)行檢查,確定是碰磨引起軸振大,共處理20天。#1低壓缸在處理后開機(jī)升負(fù)荷過程中再次發(fā)生碰磨, 主機(jī)振動值上漲很快,5瓦水平振動最高188um,6瓦垂直振動最203um,7瓦垂直振動最高206um1小時后恢復(fù)正常。在后來的開機(jī)及帶負(fù)荷過程中再未發(fā)生此類情況。

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361閥卡澀、管道振動問題,361閥為鍋爐儲水罐水位控制閥,共兩個,調(diào)試期間,361 閥A閥共發(fā)生兩次卡澀,均發(fā)生在停機(jī)過程中,閥門在自動強(qiáng)開后就無法關(guān)閉,其主要原因是汽水中含雜質(zhì)和廠家未設(shè)計(jì)行程限位,而且361閥快開時容易引起管道振動并導(dǎo)致動靜部分卡死。

解決方法:調(diào)試期間更換閥門備件。



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在制粉系統(tǒng)初始運(yùn)行期間,煤斗堵煤嚴(yán)重,主要原因是煤差、煤濕,新煤斗內(nèi)壁不夠光滑,通過調(diào)整燃煤摻燒、現(xiàn)場敲打,到168運(yùn)行期間,煤斗堵煤現(xiàn)象減少。

解決方法:在煤斗上增加捅煤孔及振打、疏通裝置。


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啟動過程中,凝結(jié)水、給水系統(tǒng)濾網(wǎng)經(jīng)常堵塞,導(dǎo)致啟動初期,清理凝泵入口濾網(wǎng)、水泵入口濾網(wǎng)工作很頻繁,特別是高、低加投運(yùn)初始期間。

解決方法:由于該部分管道是無法進(jìn)行酸洗的,目前還沒有更好的辦法解決,只有安裝調(diào)試過程中把好關(guān)。



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汽動給水泵問題,主要表現(xiàn)是給水泵振動大、漏汽,給水泵振動大原因是由于汽機(jī)廠與給水泵廠在聯(lián)軸器的配套圖紙上出現(xiàn)錯誤,兩者在鍵槽的加工上不一致,經(jīng)過多次進(jìn)行加平衡塊試驗(yàn),給水泵水平方向上振動運(yùn)行中穩(wěn)定在50微米。兩臺給水泵168期間均出現(xiàn)不同程度的漏汽,位置為中抽端蓋抽頭腔室焊接處,調(diào)試期間,將#32汽泵停運(yùn),進(jìn)行補(bǔ)焊,但運(yùn)行一段時間后,仍漏汽。

解決方法:由廠家負(fù)責(zé)在機(jī)組停運(yùn)后進(jìn)行處理。



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機(jī)組在啟動過程中,低壓負(fù)脹差大,當(dāng)轉(zhuǎn)速從2000rpm往上升時,低壓脹差負(fù)方向變化明顯,變化最大可達(dá)5mm,轉(zhuǎn)速至2600,出現(xiàn)了低壓缸負(fù)脹差到-1mm,脹差大保護(hù)跳機(jī),在后來的開機(jī)過程中,都發(fā)生過不同程度的漲差大現(xiàn)象。



解決方法:鑒于機(jī)組這種特性,在機(jī)組2000rpm時,進(jìn)行較長時間的暖機(jī),等低壓脹差達(dá)到較大正值時,才開始升速。



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空預(yù)器運(yùn)行中發(fā)生碰磨,調(diào)試期間,#31空預(yù)器在首次升負(fù)荷至100MW時,空預(yù)器電流由17A上升至29A,就地有明顯的摩擦聲,后停爐檢查發(fā)現(xiàn)徑向密封片磨損且部分脫落。



解決方法:經(jīng)冷態(tài)、熱態(tài)調(diào)整間隙,問題得以解決。



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EH油漏油問題,調(diào)試過程中EH油發(fā)生三次泄漏,原因?yàn)楦摺⒅袎赫{(diào)門伺服閥O型密封圈質(zhì)量差導(dǎo)致EH油泄漏。



解決方法:經(jīng)廠家核實(shí),更換伺服閥O型密封圈后,EH油再未發(fā)生漏油問題。



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省煤器入口流量低引起MFT。在試運(yùn)期間,曾多次發(fā)生多次省煤器入口流量低保護(hù)動作引起MFT,主要原因有兩種情況,一是由于設(shè)計(jì)儲水箱水容積非常小,抗擾動能力差,再加上調(diào)試初期運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,對儲水箱水位控制缺乏經(jīng)驗(yàn),造成儲水箱水位低引起爐水循環(huán)泵跳閘,進(jìn)而使得省煤器入口流量低保護(hù)動;二是在兩臺汽泵運(yùn)行的情況下,一臺小機(jī)突然跳閘(由于小機(jī)軸振探頭接口的松動引起小機(jī)跳閘),另一臺小機(jī)給水指令加大時,小機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速提升過慢,不能滿足實(shí)際給水要求。



解決方法:對給水方式采取了改進(jìn)措施,在自動方式下,兩臺汽泵運(yùn)行,電泵在備用方式,其勺管自動跟蹤汽泵的指令,當(dāng)汽泵突然跳閘時,電泵自動聯(lián)起,這樣能最大限度的保證給水的穩(wěn)定。



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凝泵入口濾網(wǎng)頻繁堵塞。試運(yùn)初期,由于系統(tǒng)臟,凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)頻繁堵塞,在清理過程中曾發(fā)生另一臺也堵塞而造成停機(jī)。經(jīng)重新標(biāo)定泵入口碟閥位置,改變清理方式,排空管增加一道門等多項(xiàng)措施后,清理濾網(wǎng)時間逐漸縮短、周期逐漸延長。施工單位曾要求取消細(xì)濾網(wǎng),但專業(yè)人員堅(jiān)決反對而未取消。因凝結(jié)水臟,造成高壓軸封減溫水噴嘴堵塞,經(jīng)與設(shè)計(jì)院共同協(xié)商,確定在凝結(jié)水泵供減溫水母管上加裝濾網(wǎng),目前濾網(wǎng)已加裝,有望改善?,F(xiàn)在看,保留精濾網(wǎng)有利于濾除系統(tǒng)中的大量施工雜質(zhì),精濾網(wǎng)應(yīng)一直保留,遇停機(jī)應(yīng)安排清理凝汽器熱井。



解決方法:建議新機(jī)安裝中,注意汽水管路系統(tǒng)清潔檢查;重視系統(tǒng)沖洗程序,為安穩(wěn)試運(yùn)創(chuàng)造條件。
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